炉内氢气含量平均降低了2.5个百分点
近日,酒钢炼铁厂成功对高炉铜冷却壁实施汽化冷却,有效解决了冷却壁母体破损对生产带来的严重影响。此举为国内首创。
去年以来,该厂7号高炉因多方面原因逐步出现铜冷却壁破损现象,炉内氢气含量大幅升高至4—5%,直接威胁到职工安全作业,同时严重影响炉况顺行和指标优化。为保证高炉持续生产,作业区专门组织人员背着空气呼吸器,每隔两个小时就去炉皮破损段进行检查,防止炉皮烧穿事故。此方法既不安全,职工作业强度也非常大。
经炼铁厂护炉组大胆创新,决定对破损段冷却壁停止通水,改通蒸气。现场多次论证后,在9月4日高炉休风检修5小时期间,相关技术人员和操作人员成功对7号高炉8段冷却壁实施通气改造。
该措施实施一周后,炉内氢气含量平均降低了2.5个百分点,炉况稳定性逐步增强。与改造前相比,风口平台煤气下降了82PPm,日平均产量提高了154吨,燃料比下降28kg/t,吨铁成本下降了21元,不仅提升了作业安全系数,而且有效节约了生产成本。
据了解,此举为国内首次成功应用汽化冷却养护铜冷却壁。目前,炼铁厂相关技术人员正在申请国家专利。